工業(yè)園區(qū)廢水主要來自工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水和廢液,含有隨水流失的工業(yè)生產(chǎn)用料、中間產(chǎn)物以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物[1],還包括循環(huán)冷卻水系統(tǒng)排污水、脫鹽水站排污水等。由于工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)眾多,各企業(yè)排放的廢水水質(zhì)復(fù)雜、水量變化幅度大,這就導(dǎo)致工業(yè)園區(qū)混合廢水的處理難度加大,因此一般各企業(yè)排放廢水需根據(jù)水質(zhì)情況,先確定是否需要進(jìn)行預(yù)處理,然后再集中收集、處理、回用。
以某工業(yè)園區(qū)高鹽廢水處理回用工程為例,介紹了通過采用傳統(tǒng)工藝與反滲透技術(shù)相結(jié)合的方法,對(duì)工業(yè)園區(qū)高鹽廢水進(jìn)行處理,并通過對(duì)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)及各項(xiàng)效益的分析研究,得出該回用技術(shù)的合理性、可行性,同時(shí)為該回用技術(shù)在類似工程中的推廣應(yīng)用提供良好依據(jù)。
1工程概況
1.1地理位置
該工程位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗,處于陜蒙交界處,東與國家新興能源基地陜西省榆林市接壤,西與寧夏相望,是鄂包呼金三角地帶的組成部分。北距烏審旗政府所在地嘎魯圖鎮(zhèn)約60公里,距鄂爾多斯市東勝區(qū)約290公里,是烏審旗重要的經(jīng)濟(jì)發(fā)展地區(qū)之一,同時(shí)也是鄂爾多斯盆地油氣田的重要組成部分,處于氣資源富集區(qū)。
1.2處理規(guī)模及水質(zhì)指標(biāo)
該工程進(jìn)行處理的高鹽廢水為工業(yè)園區(qū)儲(chǔ)水池中已儲(chǔ)存的和工業(yè)園區(qū)企業(yè)排放的高鹽廢水,設(shè)計(jì)處理水量為250m3/h,即6000m3/d。經(jīng)處理后的回用水作為工業(yè)園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)用水的補(bǔ)充水,具體指標(biāo)如表1所示。
處理后的最終濃排水進(jìn)入工業(yè)園區(qū)晾曬池,水質(zhì)需滿足GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),其主要水質(zhì)要求為:COD≤100mg/L、ρ(TDS)>30000mg/L。好文閱讀:造紙廠污水處理設(shè)備的操做方法
1.3工藝流程
1.3.1工藝流程的確定
該工程進(jìn)水中硬度偏高,為了保證脫鹽單元的穩(wěn)定運(yùn)行,需要對(duì)來水中的硬度進(jìn)行去除。去除水中硬度常規(guī)采用的方法有煮沸法、化學(xué)法、離子交換法、納濾/反滲透膜法、電滲析法等[2]。
其中,煮沸法,僅用于去除水的暫時(shí)硬度;離子交換法用于處理高硬度水時(shí),再生頻率高,要消耗大量的軟化水,同時(shí)產(chǎn)生的大量的廢水;納濾/反滲透膜法、電滲析法適用于處理低硬度水,而且硬度過高時(shí),容易造成結(jié)垢;化學(xué)法為藥劑軟化法,通常采用石灰-純堿軟化法對(duì)水中的硬度進(jìn)行去除。
結(jié)合該工程進(jìn)水水質(zhì),選用石灰-純堿軟化法進(jìn)行除硬處理,同時(shí)采用目前使用范圍最廣的高效澄清池進(jìn)行混合、絮凝、沉淀。為保證反滲透進(jìn)水SDI≤3,采用多介質(zhì)過濾+超濾工藝對(duì)高效澄清池出水中的懸浮物、濁度進(jìn)行處理。
脫鹽單元采用目前應(yīng)用最廣的反滲透工藝,考慮到前端石灰軟化系統(tǒng)雖將水中的大部分的硬度進(jìn)行了去除,但去除效果有限,而且硬度越低其處理效果越差,同時(shí)藥劑投加量會(huì)大大增加,因此實(shí)際工程中,為了降低運(yùn)行費(fèi)用,會(huì)嚴(yán)格控制石灰的投加量,這樣導(dǎo)致石灰軟化后的出水其硬度值在200~300mg/L之間,為了減緩反滲透裝置的結(jié)垢傾向,在反滲透系統(tǒng)前設(shè)置二級(jí)軟化處理,二級(jí)軟化處理采用鈉離子交換器,將進(jìn)入反滲透系統(tǒng)的硬度控制在50mg/L以內(nèi),保證反滲透系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
為減少排污量,提高回收率,需要對(duì)反滲透濃水 河南制藥廢水處理 進(jìn)一步處理。反滲透濃水中TDS、COD、NH3-N含量都很高,而且可生化性差,因此采用高效氧化池+O池+MBR+活性炭的處理工藝來降低濃水中COD、NH3-N等污染物,脫鹽工藝仍采用反滲透工藝。
1.3.2工藝流程說明
工藝流程如圖1所示。該工程來水首先進(jìn)入調(diào)節(jié)池,再經(jīng)泵提升進(jìn)入高效澄清池,通過投加石灰和碳酸鈉,降低水中的硬度;高效澄清池出水進(jìn)入中間水池,再通過泵提升進(jìn)入多介質(zhì)過濾器,去除水中的懸浮物、油、膠體、微生物等大顆粒污染物,然后進(jìn)入超濾系統(tǒng),進(jìn)一步去除濁度;超濾系統(tǒng)出水進(jìn)入超濾產(chǎn)水池,再經(jīng)泵提升進(jìn)入鈉離子交換器進(jìn)行二級(jí)軟化處理,鈉離子交換器出水進(jìn)入鈉床產(chǎn)水池,再經(jīng)泵提升進(jìn)入反滲透系統(tǒng),反滲透系統(tǒng)產(chǎn)水進(jìn)入回用水池。
反滲透系統(tǒng)濃水先進(jìn)入濃水收集池,再進(jìn)入高效氧化池通過臭氧氧化將水中的大分子有機(jī)物進(jìn)行斷鏈降解為小分子有機(jī)物,提高可生化性;高效氧化池出水依次進(jìn)入O池、MBR系統(tǒng),將水中的可生化性有機(jī)物去除;為了進(jìn)一步降低有機(jī)物含量,且保證濃水反滲透進(jìn)水SDI≤3,MBR系統(tǒng)產(chǎn)水先經(jīng)泵提升進(jìn)入活性炭過濾器,再進(jìn)入濃水反滲透系統(tǒng)進(jìn)行脫鹽處理,其產(chǎn)水進(jìn)入回用水池,濃水達(dá)標(biāo)進(jìn)入工業(yè)園區(qū)晾曬池。
2主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)
2.1調(diào)節(jié)池
該工程來水首先進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行混合,調(diào)節(jié)池作用為均勻水質(zhì)和水量,承受來水波動(dòng)帶來的沖擊負(fù)荷。池體有效容為500m3,水力停留時(shí)間為2h,尺寸10m×10m×5m,池內(nèi)設(shè)置3臺(tái)潛污提升泵,2用1備。
2.2高效澄清池
高效澄清池是集混合、絮凝、沉淀于一體的設(shè)施,將石灰乳液、碳酸鈉溶液、絮凝劑投加到進(jìn)水,通過攪拌機(jī)混合均勻后,進(jìn)入反應(yīng)區(qū)進(jìn)行充分接觸反應(yīng)產(chǎn)生沉淀物,混合液進(jìn)入沉淀區(qū)進(jìn)行固液分離,達(dá)到去除水中硬度、懸浮物的目的。高效澄清池設(shè)置1座,分為混合區(qū)、反應(yīng)區(qū)、沉淀區(qū)、污泥區(qū)、清水區(qū),設(shè)計(jì)處理能力為250m3/h。
2.3多介質(zhì)過濾器
高效澄清池出水中仍含有部分較小粒徑的懸浮物、膠體、細(xì)小顆粒等,為保證后續(xù)超濾系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行,需將這些物質(zhì)進(jìn)一步去除。該工程采用石英砂和無煙煤作為濾料的多介質(zhì)過濾器,石英砂粒徑為Φ0.5~1.0mm、無煙煤粒徑為Φ0.8~1.2mm。多介質(zhì)過濾器設(shè)置5臺(tái),4用1備,單臺(tái)設(shè)計(jì)處理能力為62.5m3/h。
2.4超濾系統(tǒng)
超濾的過濾過程通常可理解成與膜孔大小相關(guān)的篩分過程。以膜兩側(cè)的壓力差為驅(qū)動(dòng)力,以超濾膜為過濾介質(zhì)。在一定的壓力下,當(dāng)水流過膜表面時(shí),只允許水、無機(jī)鹽及小分子物質(zhì)透過膜,而阻止水中的懸浮物、膠體、蛋白質(zhì)和微生物等大分子物質(zhì)通過,以達(dá)到溶液的凈化、分離與濃縮的目的。
超濾系統(tǒng)包括超濾給水泵、自清洗過濾器、超濾裝置、反洗水泵、清洗裝置、加藥裝置,其中超濾裝置采用2套,單套設(shè)計(jì)處理能力為125m3/h。
2.5鈉離子交換器
鈉離子交換器裝有強(qiáng)酸性陽樹脂,作為軟化交換劑,來水進(jìn)入交換器的交換劑層時(shí),交換劑上的鈉離子將水中的鈣、鎂離子進(jìn)行置換,使水得到軟化。
鈉離子交換器樹脂失效后,為了恢復(fù)其交換能力,用工業(yè)鹽溶液進(jìn)行再生。鈉離子交換器設(shè)置3臺(tái),2用1備,單臺(tái)設(shè)計(jì)處理能力為125m3/h。
2.6反滲透系統(tǒng)
反滲透技術(shù)工作原理是利用反滲透膜對(duì)通過物質(zhì)的選擇性,在膜的進(jìn)水(濃溶液)側(cè)施加高于自然滲透壓的壓力,引起溶劑反向滲透流動(dòng),使進(jìn)水(濃溶液)中的溶劑部分通過膜成為稀溶液側(cè)的凈化產(chǎn)水,從而達(dá)到除去水中絕大部分可溶性鹽分、有機(jī)物及微生物等的目的[3]。
反滲透進(jìn)水中可能存在大于5μm的顆粒,這種顆粒經(jīng)高壓泵加速后可能擊穿反滲透膜組件,造成大量漏鹽的情況,同時(shí)可能劃傷高壓泵的葉輪,因此為防止其進(jìn)入反滲透系統(tǒng),確保高壓泵和反滲透膜元件安全、長期、穩(wěn)定的運(yùn)行,在高壓泵前設(shè)置保安過濾器。
反滲透系統(tǒng)包括反滲透給水泵、保安過濾器、高壓泵、反滲透裝置、清洗裝置、沖洗水泵、加藥裝置,其中反滲透裝置采用2套,單套設(shè)計(jì)處理能力為125m3/h,回收率為70%。
2.7高效氧化池
高效氧化池為利用臭氧氧化將濃水中的大分子有機(jī)物進(jìn)行斷鏈降解為小分子有機(jī)物,提高可生化性,同時(shí)去除部分COD。高效氧化池設(shè)置1座,設(shè)計(jì)處理能力為75m3/h,配套臭氧制備系統(tǒng)1套。
2.8O池
O池主要進(jìn)行硝化反應(yīng)和含碳有機(jī)物的降解,以達(dá)到降解廢水中COD、NH3-N、總氮等污染物的目的。O池設(shè)置1座,分兩格,設(shè)計(jì)處理能力為75m3/h,配套曝氣系統(tǒng)1套。
2.9MBR系統(tǒng)
濃水在經(jīng)過O池處理后采用MBR系統(tǒng)進(jìn)一步處理,以達(dá)到降低來水COD、懸浮物等污染物的目的。MBR即膜生物反應(yīng)器,是一種由膜分離單元與生物處理單元相結(jié)合的水處理技術(shù),以膜組件取代二沉池,在生物反應(yīng)器中保持高活性污泥濃度以減少污水處理設(shè)施占地,并通過保持低污泥負(fù)荷減少污泥量。
MBR系統(tǒng)包括MBR池、MBR膜組件、MBR產(chǎn)水泵、鼓風(fēng)機(jī)、清洗裝置,其中MBR池設(shè)置1座,分兩格,設(shè)計(jì)處理能力為75m3/h。
2.10活性炭過濾器
為了進(jìn)一步降低水中有機(jī)物含量,且保證濃水反滲透進(jìn)水SDI≤3,在濃水反滲透系統(tǒng)前設(shè)置活性炭過濾器3臺(tái),2用1備,單臺(tái)設(shè)計(jì)處理能力為37.5m3/h。
2.11濃水反滲透系統(tǒng)
濃水反滲透主要作用為脫鹽,同時(shí)去除水中COD等污染物,其產(chǎn)水進(jìn)入回用水池,濃水達(dá)標(biāo)進(jìn)入工業(yè)園區(qū)晾曬池。
濃水反滲透系統(tǒng)包括保安過濾器、高壓泵、濃水反滲透裝置、清洗裝置、沖洗水泵、加藥裝置,其中濃水反滲透裝置采用2套,單套設(shè)計(jì)處理能力為37.5m3/h,回收率為66.7%。
2.12回用水池
回用水池用于收集反滲透及濃水反滲透的產(chǎn)水,供工業(yè)園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)充用水。池體有效容積為450m3,水力停留時(shí)間為2h,尺寸20m×5m×4.5m。
3運(yùn)行效果分析
該工程從2015年12月28日開始試運(yùn)行,2016年1月5日正式開始連續(xù)運(yùn)行。運(yùn)行期間1月5日至4月5日,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,工作狀況良好,各項(xiàng)運(yùn)行數(shù)據(jù)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
3.1總進(jìn)出水COD曲線
由圖2可以看出,整個(gè)系統(tǒng)對(duì)COD的平均去除率為85% 左右,雖有個(gè)別天數(shù)進(jìn)水COD已經(jīng)超過設(shè)計(jì)進(jìn)水值50mg/L,但出水仍能滿足設(shè)計(jì)值≤15mg/L要求,其他天數(shù)出水基本在10mg/L以下,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
3.2總進(jìn)出水TDS曲線
由圖3可以看出,整個(gè)系統(tǒng)對(duì)TDS的平均去除率為93%左右,進(jìn)水TDS質(zhì)量濃度在3000mg/L左右,出水TDS質(zhì)量濃度為200mg/L左右,優(yōu)于設(shè)計(jì)出水值≤350mg/L要求,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
3.3總進(jìn)出水水量曲線
由圖4可以看出,整個(gè)系統(tǒng)回收率為90%左右,進(jìn)水水量在250m3/h左右,出水在225m3/h左右,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
4效益分析
4.1經(jīng)濟(jì)效益
該工程處理后的回用水作為工業(yè)園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)用水的補(bǔ)充水,水量為5400m3/d,當(dāng)?shù)毓I(yè)用水成本按6元/m3計(jì),則每年可節(jié)省費(fèi)用為1182.6萬元。工程建成后,可減少排污量為6000m3/d,排污費(fèi)按4.9元/m3,則該廢水處理后每年可免交排污費(fèi)1073.1萬元。
該工程廢水處理水量為6000m3/d,處理總成本為4.5元/m3水,每年需要支出的費(fèi)用為985.5萬元/年。綜上,每年可為工業(yè)園區(qū)節(jié)省費(fèi)用為1270.2萬元,該工程建設(shè)投資約5000萬元,四年可以收回成本。
因此,該工程的建設(shè)為工業(yè)園區(qū)節(jié)省了大量的給水費(fèi)及排污費(fèi),不僅能減少污染物排放,還能節(jié)約生產(chǎn)用水,降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和競爭力,產(chǎn)生明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
4.2環(huán)境效益
該工程建設(shè)完成后,每年減少排污量:COD為109.5t/a、鹽分為6570t/a,同時(shí)為工業(yè)園區(qū)企業(yè)提供1.971×106m3/a的回用水作為生產(chǎn)用水補(bǔ)充水,0.219×106m3/a的濃排水進(jìn)入工業(yè)園區(qū)晾曬池,實(shí)現(xiàn)了水資源循環(huán)利用,提高園區(qū)環(huán)境質(zhì)量。因此,該工程的建設(shè)帶來了良好的環(huán)境效益。
4.3社會(huì)效益
隨著人民生活水平的提高和經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,水資源利用必將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素。該工程的建設(shè)節(jié)約了清水資源,減輕了對(duì)周邊環(huán)境的影響,促進(jìn)了工業(yè)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)性發(fā)展。
5結(jié)論
通過上述分析,該工業(yè)園區(qū)高鹽廢水處理回用工程設(shè)計(jì)處理規(guī)模為6000m3/d,回用水出水為5400m3/d,作為工業(yè)園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)用水的補(bǔ)充水;最終濃排水為600m3/d,排入工業(yè)園區(qū)晾曬池。
經(jīng)過以上三個(gè)月的運(yùn)行效果分析以及一年多的運(yùn)行實(shí)踐表明,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,工作狀況良好,處理工藝設(shè)計(jì)合理,各項(xiàng)運(yùn)行數(shù)據(jù)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,每年可向園區(qū)企業(yè)提供1.971×106m3工業(yè)用水,為企業(yè)節(jié)約了大量水費(fèi)。
同時(shí)該工程建成后,園區(qū)企業(yè)排放廢水得到有效處理,可確保工業(yè)園區(qū)附近河道水質(zhì)良好,水資源得到循環(huán)利用,為環(huán)境保護(hù)做出很大貢獻(xiàn),也進(jìn)一步完善了園區(qū)功能。通過環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)以及園區(qū)形象的提升,從而也提高了園區(qū)企業(yè)的競爭力。該工程中高鹽廢水處理回用技術(shù)的應(yīng)用,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會(huì)效益,具有較好的應(yīng)用價(jià)值,值得在類似的工業(yè)園區(qū)高鹽廢水處理回用工程中